真空退火炉的着色剂安全措施

添加日期:2012-12-25作者:江苏匡集热度:544返回技术工艺

真空退火炉的着色剂措施

真空淬火与常规淬火相比,其优点之一就是可实 现不脱碳、不渗碳、不氧化的光亮热处理。我公司采用模具钢SUS440C及SAM97用于塑封模具中型腔类零件的制造。SUS440C及SAM97经日产高压气淬炉(以下简称真空淬火炉)淬火后,表面呈银亮色。但经日产真空回火炉(以下简称真空回火炉)回火后,工件表面有不同程度的着色现象,SUS440C尤为严重,呈深蓝色,致使真空淬火后的光亮度前功尽弃。当把真空热处理作为热处理,特别是热处理后不再进行精加工而要求零件具有良好的商品外观时,这种着色现象 更是一件令人头痛的问题。

措施

真空回火炉采用99.999%的高纯氮气作气动力,采用二次硬化回火温度对真空淬火后的模具钢进行回火。每次回火升温前经两次高纯氮气清洗炉罐后,充负压氮气并经风扇搅拌作对流加热。这种变辐射加热为对流加热有3个优点:

(1)可以改善炉温均匀性,回火后工件质量稳定。 

(2)可以提高加热速度。 

(3)可以实现回火后的快速冷却。 

针对真空回火炉着色现象,对有可能泄漏或导致这种异常现象的地方,采取了以下一些措施: 

(1)首先用纯度计检测所有通向真空回火炉的配管内的氮气纯度,结果为99.999%。无问题。 

(2)对加热棒连接处、热电偶连接处、三处气缸连接处、冷却风扇电源连接处进行检测,无问题。 

(3)对炉体内冷却器、马达冷却水进行检测。也无问题。 

(4)将真空回火炉抽真空至真空度,保持2h停炉,测得压升率为2.7Pa/h,标准为0.6Pa/h,超标。但将电磁阀和配管断开与炉体连接,再测压升率为0.57Pa/h,合格,说明炉体密封性良好,电磁阀有问题。 

经检查发现有两个原因:①配管内氮气压力太高(90kPa),导致电磁阀关闭不严,炉内真空度下降;(配管内有垃圾,充气时带人电磁阀也导致电磁阀关闭不严经更换电磁阀,清理配管内垃圾,调整氮气压力(90kPa—75kPa)后,将电磁阀和配管连接炉体,测压升率为0.60Pa/h。无问题。 

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